气力输灰在间歇式造气炉的应用
摘 要
:本文介绍了气力输灰系统的工作原理、工作流程、运行过程中出现的问题及处理等,并对其在环
保方面所体现的优点做了简单介绍。
关键词
:气力输灰、进料阀、自动成栓阀、出料阀、陶瓷管道
我公司与邹平创星环保有限公司共同开发的气力输灰系统,
“24·40”工程供气车间造气岗位成功落
户。我公司共投运两套系统,合用一个灰库,单系统输送约
300m。从2009年4月1日开始安装到2009年5月20日投运,经过一个半月的安装时间,该系统一次性开车成功。目前该系统运行正常,效果较好,且该技术已获国家专利。本文将从以下几方面对该系统进行介绍。
1 系统概述
该系统输送中,灰气比高,耗气量少,输送时煤粉速度低,有效降低管道的磨损,且具有系统结构简
单,操作维修方便,耗气量少等特点,是一项高效低耗的输灰系统。其主要由CX型仓泵、二氧化碳压缩气源(1.1~1.2MPa气源,经减压至0.6MPa后使用)、控制系统、输灰管、灰库等五大部分组成。其中输灰管道用耐磨、耐冲刷的陶瓷内衬管道,其特点如下: 1)耐磨性好,陶瓷复合管由于内衬层刚玉陶瓷,莫氏硬度可达9.0,相当于HRC90以上。 2)运动阻力小,其内表面光滑程度优于任何金属管道,清水阻力系数为0.0193,比无缝管稍低。 3)耐腐蚀、防结垢。该管道陶瓷层为(α-Al2O3),属中性物质,具有耐酸碱和耐海水腐蚀,并具有防垢特性。 4)耐温性能与耐热冲击性能好。该刚玉陶瓷(α-Al2O3)为单一稳定的晶体组织,因此复合管可在-50~900℃温度范围内长期正常运行。材料线膨胀系数约钢管的1/2。因此具有良好的热稳定性。 陶瓷内衬管道的使用增加了管道的使用寿命,减少了后期的隐形成本。这两套系统是独立的系统,当其中一套系统停车检修时,不影响另外一套系统正常运行。
2 工作原理
仓泵共分为两种工作方式:一种为手动工作方式,此方式为仓泵在调试时应用,在这种工作方式中仓
泵上各阀门可以自由动作,这样可以方便调试,也可以在仓泵发生了故障后进行操作;另一种为自动工作
方式,这是一种主要的工作方式,在正常情况下,应以这种工作方式进行工作。在投自动后,以自动循环
的工作方式进行,工作循环为加压→输送→吹扫→等待→进料→加压。
1)加压:仓泵投自动后,气源压力达到所设定上限值时,进气阀打开,二氧化碳气进入泵体,泵内煤粉被加压(此过程为加压过程)。
2)输送:当泵内压力达到一定值时(所设定仓泵上限值),输送阀自动打开。为避免堵管,程序设定一台泵在输送,另外一台不允许输送。
3)吹扫:当泵内煤粉输送完毕,压力下降到等于或接近灰库内压力时,加压阀停止,输送阀在延长一定时间后关闭(以排尽泵内余气)。此过程也为仓泵刚投入自动时的空送过程。
4)进料:当输送阀关闭后,间隔一定时间(等待时间),仓泵进料阀打开,煤粉自由落入泵体。当达到设定时间时,进料阀自动关闭。在这一过程中,由进料时间控制进料阀。为确保输送管道的畅通,在仓泵第一次输送和结束输送时,都要进行一次空送操作,以吹尽管道和泵内的积灰。
3 系统采用的工艺流程
系统密封加压输送,尾气回收到煤气系统不放空,与煤气系统并联,形成一体,保证了正压。
3.1 具体流程
造气旋风除尘器内煤粉→仓泵→分输灰管→总管→灰库→排放。即旋风除尘器内煤粉进入仓泵后,用气源对仓泵充压到0.25MPa左右(按照实际情况,确定最低工作压力),采用侧上出灰的方式加压输送。管路分段设置自动成栓阀,实现分段输送。煤粉进入灰库后,使用料位计控制,根据料位进行集中加湿排灰(必须保证一定料位,避免漏气,浪费气量)。尾气通过小型二级旋风分离器分离粉尘后,回收到西造气的3#洗气塔进口处。流程的几点说明:1)旋风除尘器排出的灰质:煤粉粒度一般在1~30mm
之间,含碳量85%以上,比重1.0~1.5t/m3,灰量约2t/天,煤粉温度≤300℃。
2)造气煤粉的可输送性:煤粉从旋风除尘器排放口利用自重进入仓泵,如果排放前因板结无法下料时,采用开吹松阀的方式,用人工手动堵,达到密闭输灰的效果。 3)采用自动成栓阀输送技术,成功的将输送压力降到0.25MPa左右,实施自动成栓阀分段输送,有效避免管道被严重冲刷,延长管道使用寿命。4)输灰管上每隔2.5m安装一个自动成栓阀。当仓泵内的煤粉压入输灰总管后会随着阻力的增加,压
力随之升高,当压力升高到自动助吹阀的开阀压力0.25MPa(可以调整)时,阀门会自动打开。利用气压将堵的地方吹透。吹透后,自动成栓阀自动关闭,减少二氧化碳气的浪费。
3.2 气力输灰系统的安全性
1)采用微正压控制是保证安全的有效措施。从气体的流程上讲:输送的介质是煤粉,接触的气体是
造气炉产生的半水煤气,属于可燃性气体。因为是固态物质的流化输送,物流没有一定的输送速度是无法
完成任务的,而粉尘流动引发静电同样不易避免。相对而言:在保证造气系统正常运行的条件下,只要保
证此系统微正压就可实现防止进氧形成爆炸性气体,保证系统安全。
2)系统如何维持微正压。为保证系统安全性,必须使其处于正压密闭状态。因此,此流程从煤粉排
放到输送、分离回收均以煤气与二氧化碳气为介质,系统正压靠气柜的静压来维持,只要气柜有煤气,就
彻底杜绝了煤气中混入空气的可能。也就是说只要造气系统不停车,安全性完全可以保证。
3)管道采用有效搭接,及时引走静电,防止静电形成。
4)减少内部易损件的设置,减少停车置换的问题。
5)提高设备压力等级,减少不必要的检修。
4 运行过程中出现的问题及处理
1)输送超时报警。条件:输送时间超过最长设定的时间(此设定时间可根据管道长短调节);原因:堵管。进料阀内漏严重。息压压力过低。进气球阀开得过大。自动成栓阀失灵;程序处理:出现故障的仓泵退出运行,同一条输灰管上的其他仓泵停止输送;解决:疏通管道。更换料阀。将息压压力调高。将进气球阀关小。更换成栓阀。 2)加压超时报警。条件:加压压力达不到设定压力;原因:气源压力低。出料阀内漏。进料阀内漏。气化板堵塞;程序处理:出现故障后仓泵退出运行,但不影响同一条输灰管上的仓泵输送;解决:提高气源压力。更换进、出料阀门。气化板拆下清理或更换。 3)气源低压报警。条件:输送气源压力低于设定压力(一般为0.5MPa);程序处理:当其中有一项
压力低于设定值时,禁止仓泵加压输送,但正在输送的仓泵继续输送到结束,气源压力恢复后自动复位。
4)堵管报警。条件:仓泵输送压力长时不降时报警;原因:出料阀打不开。堵管;程序处理:出现故障后仓泵退出运行,使用同一条输灰管上的仓泵停止输送。解决:更换出料阀。先疏通管道,后点击微机上“报警复位”,并逐个仓泵进行开停操作。
5)料位低报警。条件:灰库料位计发出料位低信号(25%)(灰库料位计常开接点闭合);原因:料位计坏。放灰到低料位;程序处理:报警时现场报警灯亮并闪烁,设置在模拟面板上相应的指示灯闪烁或亮;解决:检修或更换料位计。停止放灰。
6)料位高报警。条件:灰库料位计发出料满信号(75%)(灰库料位计常开接点闭合);程序处理:报
警时现场报警灯亮并闪烁,同时设置在模拟面板上相应的指示灯闪烁或亮。同时,在灰库控制柜上有联锁
控制措施,在自动位置上时,灰库将自动下灰,当料位低于高料位时,自动停止下灰;解决:立即下灰。
5 气力输灰对环保的贡献
1)杜绝了粉尘污染。由于该系统是密闭输送,杜绝了粉尘对设备及人体的污染与危害。以前的排放
方式造成设备难以打扫,例如旋风除尘器、洗气塔、废锅等。高的地方用水冲,造成水污染,且影响设备、使用寿命。
2)杜绝了煤气的浪费及污染。由于输送后气体(煤气与二氧化碳气)经除尘后回收到煤气系统,即杜绝了煤气与二氧化碳气的污染,又减少了煤气的浪费。据估算,排放一台炉浪费煤气约40m3/天,一年按照300天算,一年约浪费煤气288000m3。使用该系统后达到了节能减排的效果。 3)减少了职业病的发生。传统的排放工艺,造成粉尘进入人体,影响人体的身体健康,严重的会造成尘肺,威胁生命。
6 结语
通过气力输灰系统的顺利运行,彻底改变了传统的输灰工艺,改善了以前造气岗位“脏、乱、差”的
环境,实现了上行带出物的零排放,也开创了造气岗位输灰工艺的新纪元
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